进入2023年,炼铁厂烧结作业区干部职工立足本职,集思广益,通过实施一项项小技小改,持续深挖降本潜力,助力炼铁“经济冶炼”。
烧结耐磨筛板改造 降成本
以往,该单位烧结机棒条筛板正常使用寿命为3个月,不仅筛板使用周期短,备件费用高,而且更换频繁,大幅增加了维修人员劳动强度。为解决这一问题,该单位设备维修人员决定对棒条筛板进行改造,通过将棒条筛板改为堆焊型耐磨筛板等措施,延长了筛板使用寿命。改造后,筛板使用寿命可延长6个月以上,降低了设备维修费用,预计年可节约96万元。
溜槽增设耐磨台阶 创效益
该单位烧结机冷筛工艺连接溜槽由于长时间受烧结矿冲刷,容易造成溜槽外壳破损撒料,导致维修作业频繁,且不利于烧结矿粒级组成和质量提升。针对上述问题,该单位设备技术人员通过观察烧结矿冲刷部位,决定在溜槽易磨损部位增设台阶,并在上部加装耐磨衬铁,以改变物料流动方向,延长设备使用寿命。改造后,冷筛运行率达97%,大于16mm的烧结矿粒度达55%,提升了烧结矿质量,预计年可创效80万元。
板式挡料底板改造 稳生产
该单位烧结机板式给矿机原板矿两侧护帮采用钢板制作,耐磨性能差,使用寿命短,容易造成挡料板下移和设备卡停等安全隐患。为确保安全生产,该单位决定重新设计耐磨衬铁板尺寸,通过重新设计制作板矿两侧护帮形状,并采用3个螺栓连接方式进行安装,有效消除了挡料板下移、掉落等问题。改造后,不仅延长了护帮使用寿命,降低了维修频次,而且确保了给矿机安全运行,预计年可节约维修费用20万元。
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