近期,轧钢厂棒三作业区引导全体干部职工立足岗位、两眼向内,坚持从设备小技小改入手,深挖岗位降本潜能,提质增效成效显著。
解决入炉钢坯上墙难题稳定生产节奏
该作业区加热炉入炉悬臂辊因悬臂辊新旧不一,磨损程度不同,易出现入炉钢坯上墙、碰水梁等现象,若处理不及时,导致炉墙磨损严重,出现漏火现象,不利于生产系统稳定顺行。针对这一难题,经技术人员现场查看研究讨论,决定对入炉辊道及悬臂辊测量标记系统进行调整,垫高入炉辊道和悬臂辊之间的预扭方向,将高低不平辊道垫成平整度一样,有效解决了入炉钢坯上墙受阻问题。改造后,不仅保障了加热炉钢坯正常入炉,而且提高了小时过钢量,确保了生产稳定顺行。
自制耐火砖延长寿命降低生产费用
改造前,由于进出料悬臂辊耐火砖安装不匹配问题,导致悬臂辊磨轴现象,容易造成耐火砖破损,不仅影响生产顺行,且无形中增加耐火砖更换频次,增加成本。针对此问题,经技术人员研究,通过测量悬臂辊辊轴尺寸,自制耐火砖阻挡炉墙火缝,避免磨轴和耐火砖破损现象发生。改造后,新制作的耐火砖质量满足生产需求,同时年可节约费用5000元。
立柱底端增设球阀省人力提效率
水梁对加热炉起着至关重要的作用,炉底立柱水梁受水质差、排污影响,容易造成水梁堵塞。加之炉底作业空间受限,操作不方便。为解决此问题,该单位决定在立柱底端增设162个球阀,并重新规定排污频次,避免水梁出现堵塞和漏水问题。改造后,极大地降低了人员劳动强度,提高了作业率,为轧线稳定顺行提供了有力保障。
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