近期,炼钢厂紧盯降本增效目标不放松,坚持以效益为导向,在提质增效上狠下功夫,立足岗位、两眼向内,多角度控成本,点滴处抠效益,凝聚全员智慧和力量,将降本增效工作做细做实,为生产效率和效益增添动力。
手动操作阀改为智能温控阀,增加蒸汽回收
该单位老区锅炉除氧器温度控制,一直依靠人为操作阀门控制温度,存在误差,造成蒸汽浪费。该单位技术员通过现场反复观察,开动脑筋、仔细研究,与仪表人员沟通决定安装智能温控阀。通过电子温控阀实现除氧器温度精准自动控制阀门开度,减少了蒸汽消耗。此项优化改造,使炼钢老区日节约蒸汽20吨左右,年可创效24万元。
杂用泵出口管道安装过滤器,解决管道堵塞
炼钢厂动力新区杂用泵主要为一、二次除尘风机轴承座供水冷却,因介质水循环使用,其中杂物不能及时过滤,导致一、二次除尘风机冷却水流量降低,不能达到设备降温效果,影响设备顺行。该单位技术人员通过对杂用泵出口管道重新进行优化设计,在水泵出口管道处安装“Y”型过滤器,并在过滤器前后安装不锈钢蝶阀,阀门前后焊接旁通管,方便定期对过滤器进行清理。改造后,解决了风机稀油站、轴承座冷却水管堵塞的现象,确保了一、二次除尘风机安全可靠运行。
自制风机轴承冷却装置,确保安全运行
新区上料风机主要对新区皮带走廊及地下料仓除尘。该风机前后轴承冷却由5#连铸机和6#连铸机二冷泵供给。如遇其中一连铸机检修,则需要频繁切换冷却水阀门才能确保风机正常运行。为解决这一问题,该单位维修人员制作了一个冷却水箱,在水箱底部安装两台立式管道泵,日常运行过程中开一备一,使水泵出口与轴承座冷却进水管连接,将轴承座冷却回水管接至水箱顶部自制的散热管处。改造后,轴承冷却效果良好,风机运转正常,综合创效8万元。
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