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“技改+” 激活降本增效“大文章”

2022-09-24 16:14    来源:炼铁厂    作者:张雅楠

       9月份,炼铁厂电气技术人员两眼向内、集思广益,从大处着眼、小处入手,积极开展小技小改、岗位创新等降本增效活动,助推公司早日打赢扭亏增盈攻坚战。

技改一:控制系统改造创效益

       以往,该单位5#高炉TRT静叶伺服控制系统为单系统运行,但在实际生产中,若系统出现控制器或电液伺服阀故障时,维修人员无法及时进行在线维修,容易造成TRT静叶执行机构快速打开或关闭,不利于高炉生产顺行。

       为解决以上问题,该单位电气技术人员决定对高炉TRT静叶伺服控制系统进行改造,通过将静叶双伺服控制系统以硬接线方式接入PLC系统,添加控制程序,实现两套系统无缝衔接。新增上位机操作画面和报警画面,便于岗位工实时了解静叶伺服系统运行情况,进一步保证了TRT发电系统的稳定性,实现了系统在线切换维修,预计年可创效22.95万元。

技改二:保护系统改造降成本

       该单位原料一区2系统取料2#皮带为单系统供料,是450㎡烧结机供料的关键设备。由于系统投运较早,既无电流监控曲线,且设备电机中的老式热继电器对电机多次出现保护不灵敏现象,容易导致电机烧损,不利于系统正常供料。

       针对这一问题,该单位电气技术人员和维修人员协同联动,通过将以往热继电器改造为电流传感保护器,并在主控操作画面上加装取料2#皮带电机电流显示和电流曲线图等,全面清晰记录在线设备实时运行状况。改造后,不仅可以实时监测电机瞬时运行电流,而且有效预防了因电流增大出现的电机烧损故障,减少了备件更换费用,预计年可降本3.3万元。

技改三:取压装置改造提效率

       据了解,该单位1#、2#高炉冷风压力检测仪安装在冷风管道下部,因取压装置导压管过长,容易造成取压管道堵塞,导致冷风压力测量不准确,引起冷风自动放散阀打开,存在安全隐患。

       为及时消除隐患,保障安全生产,该单位电气与工艺技术人员现场讨论后,决定对取压装置进行改造,通过拆除中间导压管传输环节,在取压装置处加装降尘罐,将冷风压力变送器安装在降尘罐上等措施,有效提高了冷风风压测量的准确性。改造后,操作人员可依据生产需要控制冷风压力,达到了系统安全优化的目的,同时大幅提高了设备操作的安全性,预计年可节约设备维修费用4万余元。

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