进入三季度,炼铁厂员工牢固树立长期过“紧日子”思想,深推降本增效工作,持续在设备改造上集智聚力,创新实施了多项小技小改,助力企业快速打赢扭亏为盈翻身仗。
溜槽粘上“创可贴” 延年益寿
该单位原煤仓溜槽以往采用普通钢板材质,但在实际生产中,原煤仓溜槽使用20天左右便会出现磨损撒料,造成设备维修压力增大,生产费用高。
针对这一问题,该单位维修人员经过研究讨论,通过对原煤仓溜槽内部表面进行清理,并在表面粘贴耐磨陶瓷片等措施,进一步增强了溜槽抗磨强度。改造后,有效解决了溜槽使用寿命短等问题,预计年可节约维修费用10万元以上。
皮带巧加防滑链 确保安全
据了解,该单位265㎡烧结机一混上料1#皮带在运料过程中,因皮带距离较长,容易出现皮带机打滑现象,如若岗位工不能及时发现,将会导致皮带发生压料事故。
为确保安全生产,该单位设备技术人员多次实地调研,最终决定在皮带机的从动滚筒上加装防打滑装置,以增加中间皮带运输动力。改造后,可实时检测皮带机运行速度,当速度低于设定值,系统将第一时间发出报警信号,提醒岗位工及时查看处理,进一步保障了安全生产。
油站增设报警仪 预防事故
该单位400㎡烧结单辊油站是单辊破碎机减速机润滑降温的重要设备。实际生产中,因单辊油站的油压需要人员在现场数字显示仪上进行查看,若油站出现故障,不能及时发现,容易造成减速机缺油烧损。
为解决上述问题,该单位电气技术人员通过将400㎡烧结单辊油站实时油压信号引至烧结机主控室电脑画面,并加入声音和画面双报警装置,提醒人员第一时间进行故障处理,预防重大设备事故发生。改造后,大幅降低了现场人员劳动强度,减少了烧结机非计划停机次数,促进了生产高效顺行。
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