进入三季度,炼铁厂烧结作业区干部员工立足本职岗位,从设备小技小改入手,大胆创新,用实际行动深挖降本工作潜力,助力企业快速打赢扭亏为盈翻身仗。
自主创新 向稳定顺行要效益
该单位265㎡烧结机混配料皮带张紧力的调节是通过增大重锤拉紧装置的重量、液压或螺旋拉紧装置的拉紧力进行改变。但实际调节中,若无重锤或液压拉紧装置,只调节螺旋拉紧装置不能满足运输皮带传动所需的拉紧力,不仅灵活性不强,且容易造成皮带压带现象发生。
为解决这一问题,该单位设备技术人员结合生产实际,最终自主画图设计,研制出一套输送机皮带张紧力在线调节装置。改造后,通过调节底带下压托辊两侧丝杆,增加皮带张紧力和运输中的摩擦力,杜绝了皮带压带现象发生,确保了生产稳定顺行,预计年可创效4万余元。
合理设计 为生产维修降费用
改造前,该单位265㎡烧结机单辊溜槽因长期受到高温物料冲刷,物料落点处容易发生破损,造成单辊溜槽未到计划性检修周期需要多次修复。
针对上述情况,为进一步提升设备作业率,该单位设备维修人员通过将原有单辊溜槽磨损部位进行打磨处理、溜槽内部焊接筋板、在筋板上安装耐磨块等“三层加固”的方式,增加了溜槽抗高温腐蚀强度。改造后,不仅单辊溜槽耐磨问题得到解决,而且大幅降低了备件更换费用,预计年可节约13万元。
巧妙改进 为清洁生产夯基础
据了解,该单位265㎡烧结机二混湿法除尘水泵在日常运行中,除尘水泵设置为“开一备一”。但在实际运行中,由于两台除尘水泵多次交替运行,容易造成水泵机械密封磨损,导致水泵漏水失压和自动停止工作,不利于清洁生产。
为确保湿法除尘效果,该单位技术人员抢抓设备停机检修时机,决定在二混湿法除尘水泵出水口处安装压力变速器和在线预警装置,实时监测水泵水压大小。改造后,当除尘水泵压力低于水压预设值时,预警装置自动报警,岗位工可及时进行压力调节,降低了劳动强度,保障了清洁生产,预计年可节约2万余元。
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