下半年,炼铁厂干部职工牢固树立长期过“紧日子”思想,从小处着眼,从细处入手,深入开展技术改造、岗位创新等活动,用一项项小技小改,助力公司早日打赢止亏减损攻坚战。
设置缺料报警装置 稳定配料
据了解,该单位265㎡烧结机配料室由于各配料仓下料设备无超料、缺料报警装置,若配料仓下料出现不稳定时,岗位工不能及时发现,容易导致配料不均匀。
针对以上问题,该单位设备专业技术人员通过在配料仓下料程序上加装超料、缺料报警装置,并在主控电脑上设置实时监控画面,成功解决了上述问题。改造后,若出现超料或者缺料情况时,程序将自动发出报警信号,提醒主控工及时处置,预防配料出现波动,确保了运行中配料仓下料和烧结矿配料的稳定性,促进了烧结矿质量稳步提升。
更换耐高温材质 消除隐患
该单位铸运作业区修罐库行车是铁水罐吊运、修补、运输的重要设备,其设备状况决定铁水罐维修效率的高低。在生产中,行车原设计滑线集电器材质为树脂,受高温等作业环境影响,容易造成滑线表面氧化,导致集电器接地短路烧损,存在安全隐患。
为解决这一问题,该单位电气技术人员经过讨论,决定将原滑线集电器支架改为镀锌防氧化支架,并将滑线瓷瓶材质改为耐高温、表面光滑的陶瓷瓷瓶。改造后,不仅提高了铁水罐维修效率,保障了高炉正常放铁用罐,而且大幅减少了设备维修频次,确保了安全生产。
铺设耐磨陶瓷片 延长寿命
由于受焦炭长期腐蚀和振筛过程磨损,高炉炉后上料焦炭振筛筛舌运行仅3个月,就需要更换。
针对这一情况,该单位决定在振筛筛舌上铺设耐磨陶瓷片,通过清理钢板表面杂物、铁锈,采用十字骑缝法粘贴耐磨陶瓷片等措施,延长了筛舌使用寿命。改造后,不仅避免了筛舌磨损,大幅减轻了维修人员劳动强度,而且可降本7万余元。
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