进入二季度,公司炼铁厂紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,大力推进设备自动化、智能化系统改造升级,坚持以“智”攻坚、以“行”克难,全力提升企业安全本质化水平。
“数字化+”数据赋能更精准
据了解,因早期设计缺陷,该单位槽下给料机的启停信息、重量信号等环保历史数据,在工控机画面及数据库中未设置存储功能,造成人员无法查询历史信息和完成特定功能操作。
为解决这一问题,王军工作室电气技术人员发挥专业特长,利用C#高级编程语言的泛型优点和特性,通过类库程序和PLC通讯,编程制作工控机专用桌面程序,顺利解决了上述问题。改造后,当槽下设备启动和停止时,自动插入字段,便可长期保存备料数据,并可进行历史数据随时查询,进一步推动了安全环保工作长期稳顺。
“互联网+”集中监控全覆盖
改造前,该单位1#-4#高炉煤气集中监控仅能在专业科室煤气专业组进行查看,其余相关岗位无法掌握本区域实时煤气浓度情况,造成工作调度滞后,不利于工作效率提升。
针对以上问题,王军工作室电气技术人员通过巧借WINCC软件的WEB发布技术,并对集中监控上位机地址、程序进行修改,将该系统监控画面发布在内部局域网上等措施,一举实现了集中监控全覆盖效果。改造后,岗位人员只需输入网址,便可直接在浏览器中查看,有效提高了高炉煤气集中监控的安全系数。
“自动化+”安全联锁促生产
高炉是一个高压高温的容器,当炉顶出现异常高压时,如不能及时泄压,容易发生重大安全事故。在实际生产中,若高炉主控室画面显示油缸关闭信号时,但实际存在偏差,可能造成高炉喷料等事故,存在较大安全隐患。
为确保安全生产,该单位工艺技术人员与电气人员强强联手,决定抢抓高炉检修时机,通过完善联锁程序及控制画面,设置联锁投入、切除和压力动作值设置等功能,加装强制关闭操作按钮,有效消除了安全隐患。改造后,当出现危险压力时,炉顶大放散阀将自动打开,确保人员和设备安全;当正常生产中,炉顶大放散阀门关闭不严,操作人员可利用强制按钮进行微调,确保了生产阀门关闭可靠,大幅降低了设备事故率,保障了安全生产。
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