夏日的钢城热情似火,人心思干。公司能源保供系统干部职工向逐渐升高的气温宣战,以饱满的激情、充足的干劲,投身节能降耗各项工作任务中,不断释放管理创新活力,持续激发降本增效动能,群策群力答好“节能增效”答卷,全力以赴奋战“双过半”。
精益管理 深挖降本力量源泉
“库存材料‘动起来’,备件费用才能降下来。”设备管理青年骨干陈赓抬起手臂擦了擦额头上的汗珠,又俯下身仔细核对备件型号和参数。
为确保精益管理“金点子”尽快结出降本增效“金果子”。陈赓跑遍了管辖区域的每一个角落,摸清了每一台设备的“脾气秉性”,特别是对各类备件的更换周期和型号,他心中自有一本“明白账”。对于上报的备件材料计划,他总是先在库存台账中检索,能调剂的尽量调剂使用,身体力行降低备件费用。与设备技术团队一起加强日常维护保养和关键设备点巡检,健全设备全寿命周期管理台账,从使用源头抓起,做好设备降本文章。
与此同时,公司供发电系统干部职工把“算账经营+精益管理”作为自觉行动。电气高级技师薛军时而在电力调度中心叮嘱调度员严格做好“峰平谷”用电和大功率设备开停机管控,时而穿梭在各配电室和发电机组之间,指导解决疑难和突发技术问题。全神贯注的他似乎忘记了周围轰鸣的机器声和机房里50多度的高温。“‘多发少用’是供发电系统的降本秘诀。二季度,公司月度自供电比例最好指标较计划提升12.4%,创历史新高。”薛军对后续各项硬仗任务的完成信心满满。
工艺革新 使出创效制胜实招
“成了!日均节电约2.5万千瓦时,节约煤气约5万立方米。”脱硫脱硝业务能手梁金涛激动地说道。冒着高温炙烤连续多日近距离观察系统运行情况,实时调控运行参数,现场解决技术问题……他和工友们的付出终于有了回报。
面对节能降耗硬要求,公司脱硫脱硝管理、技术、操作岗位人员并肩作战,以硬核举措积极开展脱硫脱硝工艺技术革新。“通过对脱硫系统床层压降、引风机开度、循环风挡进行工艺优化,实现引风机电流下降;协同催化剂厂方技术人员调整降低脱硝系统格栅温度,实现煤气消耗减少。”谈到此次400㎡、450㎡烧结脱硫脱硝系统工艺优化的细节,技术员王龙“轻描淡写”地说道,但是他晒得黝黑的皮肤却将个中艰辛“暴露”无遗。
成功一例,带动一片。工艺革新的榜样效应迅速在公司传播开来。氧气、空氮系统干部职工也纷纷开展保供工艺革新,通过紧盯氧氮气最大供出量,灵活进行空氮输送切换。同时,积极开展气体管网改造,优化供气压力,不断探索最佳经济运行模式,日均节约电费约1.5万元。
技术攻关 解锁增益能量密码
“想”都是问题,“做”才有答案。面对生产经营中的堵点难点问题,公司能源保供团队不等不靠、主动出击,用技术攻关“金钥匙”解开提效增益“密码锁”。
闷热的厂房里,车工高级技师薛佳正在加工火车箱体连接减震垫。他把技术攻关融入日常工作,通过创新加工方法,利用废旧料头自主设计专用加工扩孔刀具,不仅提高了生产效率,而且降低了人员劳动强度,创效2万元。
十几米的高空中,火红的烈日下,气体检修团队正在加班加点进行煤气环网修复技术攻关,他们一只手举着电焊面罩,一只手拿着焊钳,精心“描绘”着每一条焊缝,身上的工作服湿了又干、干了又湿。“此次我们自主承担了500米管网维修和23套排水器及附件安装任务,独立完成了27套控制阀门接线调试工作。同时,精心选取管网防腐材料,严格管控防腐作业工艺,显著延长了管道使用寿命。”说起技术数据和攻关效果,气体检修“老兵”兰小宏如数家珍。
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