今年以来,炼铁厂始终坚持“以经济效益为中心,以工艺技术为统领,设备稳顺为基础”的生产经营方针不动摇,立足岗位,找差距、查问题、补短板、添措施,持续进行工艺攻关及技术改造,抓大盯小,以设备“小改造”撬动节能降耗“大杠杆”。
拉绳控制改造 增加效益
炼铁厂265㎡烧结机皮带拉绳开关和电源电缆在运行中易发生接地故障,导致PLC控制空开跳闸,皮带停机,引起烧结机系统连锁停机。
为解决这一问题,该单位技术人员重新敷设控制电缆,将拉绳与皮带控制系统电源分开控制,优化程序。当拉绳或电缆发生接地故障时只断开拉绳电源,不影响皮带机正常运行,并对拉绳控制电源进行监控,出现拉绳空开跳闸时能及时预警,现场进行检查处置,避免出现拉绳不起作用的情况。改造后,避免了接地故障影响系统设备停机事故,年可节约3.65万元。
皮带连锁改造 降低损失
炼铁厂原料二系统7#8#皮带是烧结工序、炼铁工序上料的中枢,并由不同的PLC远程站分别控制,无连锁关系。生产中,炼铁工序设备故障急停,7#带不能同步停机,造成8#带机尾溜槽大量堆料,影响生产稳定顺行。
该单位技术人员将7#带机头控制箱急停电源线引入8#带PLC远程站,在PLC柜内加装继电器,与8#带运行继电器并接。当8#带停机时,集电器释放,常开点断开,7#带同步连锁停机,避免大量堆料。改造后,实现设备故障时连锁同步停机,有效避免了设备事故进一步扩大,仅维修费用可节约1.2万元。
执行器自动改造 延长寿命
400㎡烧结风箱执行器是调节风箱开度,控制风箱温度的重要设备。由于烧结机长期运行,台车上的烧结矿积累在翻板上,1#、2#、3#风箱翻板易抱死,机械杆无法拉动导致执行器损坏。
结合生产工艺要求,将1#、2#、3#风箱执行器利用时间继电器来控制,每间隔4小时执行器自动运行一个行程,确保不改变阀门原有的开度,并结合PLC设定行程区间开度,避免翻板抱死、执行器损坏现象。改造后,实现了风箱执行器自动控制,延长了执行器的使用年限,年可节约维修费用3万余元。(炼铁厂 白延芳 王晔)
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