1月份,炼钢厂动力作业区干部职工立足生产岗位实际,集思广益、大胆创新,两眼向内找问题,立足岗位添措施,细小之处抠效益,助推降本增效工作开新篇、创佳绩。
自制冷却装置,降水温、节电耗
炼钢老区转炉、混铁炉二次除尘风机前后轴承冷却由净环二次风机泵供水冷却,因冷却管线距离现场冷却部位较远,不能有效对轴承进行冷却。技术人员通过加工制作一处冷却水箱,在水箱底部安装2台管道泵,运行过程中开一备一,水泵出口与轴承座冷却进水管连接,回水管接至水箱顶部自制的散热管处,从而确保了轴承的循环冷却。改造后,风机轴承冷却效果良好,有效节约了水资源,月创效3.4万元。
轴承刮研改造,延寿命、创效益
针对除尘风机在长期运行过程,滑动轴承推力面磨损加剧造成风机振动增大,影响正常生产。该作业区技术人员对除尘风机滑动轴承进行改造。通过现场测量轴颈与滑动轴承的接触面,对滑动轴承精细刮研,不断调整转子轴与油封接触点间隙,最终将接触点间隙控制在0.1毫米,经过4小时的刮研,形成润滑效果良好的油膜,有效延长了风机轴承使用寿命,保证了风机正常运行,综合创效约10万元。
蝶阀改造安装,保安全、省煤气
老区一次除尘风机进出口切断阀使用一个盲板阀进行介质切断,因其介质为转炉煤气,属于重大危险源。为了确保设备更加可靠安全运行,该作业区技术人员对现有风机进口及出口盲板阀分别安装电动蝶阀,使设备运行符合规定要求,消除了风机运行存在的隐患,保证了安全生产,综合创效5万余元。
()
|
陕公网安备 61058102000140号