2022年,能源管控中心始终以动力能源稳定保供为工作核心,紧盯“国内一流 行业领先”总目标,坚持“边干边算、边算边干”的经营理念,通过精心组织、精细管理、精准调控,为公司生产经营工作提供坚实能源保障。
科学保供,经济运行创效益
结合公司生产组织安排,以动力能源系统保供“零”影响为主线,探索经济运行模式,力促科学稳定保供。为有效发挥煤气系统最大价值,在盈德制气检修期间,积极协调将盈德一期空压机负荷及钢渣高压室负荷倒至禹龙变,用电模式调整后,华龙电厂日发电量可提升约27万kWh。结合生产检修安排,制定空氮保供方案,运行5台空压机,较正常生产运行减少2台,日节约费用约4.8万元。主动出击,不断优化能源保供方式,系统检修期间实现了一区水处理中心、十万立方米煤气柜单系统供应,在保证生产系统稳定用能的前提下,实现系统降本目的。
对标对表,深挖潜能降成本
组织召开降本增效专题会,明确、细化降本增效项目时间节点及责任人,通过强化考核约束及奖励激励机制,有效推进各项降本增效项目、成本及能源指标控制措施落地落实。针对烧结配料变化对脱硫脱硝稳定运行带来的影响,积极组织人员外出与同类型工艺脱硫系统进行对标交流,实现脱硫生石灰消耗下降,日可节约1.5万元。在3#高炉检修期间,完成3#炉前除尘风机节能改造,节电率19.4%;将脱硫灰斗硫化风机改造为空气悬浮鼓风机,节电率37.5%;安装电除尘智能振打专家系统,节电率50%。
齐抓共管,夯实基础保顺行
从“抓基础、强培训、重智能、去库存、优润滑、降成本”6大方面开展精益设备管理工作,全面推进设备稳定、高效运行。持续深化关键设备分级包联机制,落实挂牌管理,明确关键设备各级责任人履职清单,坚持关键设备故障检修不过夜原则,为系统稳定保供奠定坚实基础。在高温季节,推行“防暑降温设施清洁日”制度,为公司维修空调1360台,拆装机76台,保障了人员设备防暑降温需求。积极推行标准化配电室建设工作,分步实施配电室软件、硬件基础提升,全年共完成消防、防汛设施和制度要求、台账记录、现场定置等方面改善97处。
科技创新,集智聚力提能效
实施智能巡检机器人技术改造,对电缆温度及异常情况等进行智能巡检,降低巡检系统人员劳动强度,为智能巡检的普及奠定坚实基础。结合近年来高压电缆头绝缘击穿造成的短路事故,利用硅橡胶材料替代原橡塑材料,同时在制作工艺上采用卡簧技术对接地进行固定,使电缆头事故率同比降低75%。实施二十万m³煤气柜储能发电改造,实现了由“被动保平衡”到“主动调平衡”的能源管理观念转变,由“看压力发电”到“看需求发电”的操作观念转变,实现煤气压力和发电效率实时控制的目的,日创效3万余元。
未雨绸缪,应急防护走在前
面对汛期复杂多变的天气,提前部署、科学布局,抽调各专业骨干人员组成防汛应急队伍,24小时不间断做好应急准备,有力保证了汛期各动力能源系统稳定保供,全年未发生因大雨影响动力能源供应中断事件,圆满完成汛期公司生产系统保供“零”影响任务。在系统检修期间,始终坚持“检修未动,应急先行”原则,提前部署、协调医护人员、安保大队、应急队员进行全过程、全方位防护和应急,确保“应急措施不落实不作业”的原则执行到位。
2023年,该单位全体干部职工将继续坚持“严 细 实 恒”的工作作风,不断促进工作效能提升,以“抓铁有痕、踏石留印”的干事劲头,奋力开创能源保供新局面,为公司高质量发展助力赋能。
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