今年以来,炼钢厂电仪作业区牢固树立过“紧日子”思想,坚持抓大盯小,从细节入手,多角度、全方位,深挖岗位创新“金点子”,充分挖掘潜在的降本点、增效源,做活降本增效文章,努力实现效益最大化。
风机变频器改造,保安全
该作业区5#、6#转炉合金烘烤过程中,风机变频器故障,导致煤气燃烧不充分。为确保安全生产,该作业区维修技术人员现场找问题、查图纸、定对策,决定对变频器输出信号端,重新设定为待命和RY(变频器准备好)两种状态,并将风机接触器控制线经过继电器常开点,变频器启动信号由接触器辅助节点控制变频器启停。改造后,解决了变频器对风机的启停控制,降低了设备故障率,年可节约维修费用2万余元。
电振变频双控改造,稳顺行
该作业区5#转炉4#、5#、7#电振均为大功率电机,因使用频次高、电机保护性差,容易制动效果差,造成频繁出现故障。为解决这一问题,电气技术人员经过认真分析讨论,决定对电振变频系统进行改造,通过重新敷设电缆,安装断路器、变频器,由每台变频器单独控制一个电机,再由空开分别控制变频器,调节变频器方向,将两电机成反方向运行状态。改造后,减少了电机故障率,降低了人员劳动强度,预计年可节约电机维修费用18万元。
锅炉软启动改造,保稳定
该作业区水处理锅炉系统设备元件老化故障频繁,加之新系统设备升级,造成电机负荷增大,影响生产顺行。针对这一问题,电气维修人员集思广益,经讨论研究,决定拆除原电气设备及控制线路,回收利用以往替换的旧设备,重新更改柜子里固定电气元件的挡杆,并增加横挡。对现场控制箱线路进行改造,使用软启动按钮的常开点控制。控制回路在原电流变互感器上增加一个,串入二次回路做过流保护作用。改造后,延长了锅炉软启动寿命,保证了生产稳定运行,可节约采购费用38万元。
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