为实现全方位降本增效,轧钢厂围绕“精管理 创效益”工作主线,以解决难题为突破口,引导全体干部职工解放思想转观念,开动脑筋出实招,两眼向内挖潜力,向创新改造要效益,助力提质增效见实效。
飞剪剪筒密封漏油改造创效益
该单位板带飞剪剪筒密封性差,容易导致漏油。加之飞剪剪刃冷却水从密封处进入,容易造成精轧稀油站进水,油品含水量增加,粘度下滑。若停用冷却水,飞剪剪刃得不到及时冷却,加快磨损,导致飞剪剪刃寿命下降。针对此问题,技术人员与厂家积极沟通,决定将原飞剪一体式透盖拆除,加工制作分体式透盖,同时将密封割开后重新粘合安装。改造后,上线使用效果良好,避免了增加冷却水稀油站进水现象发生,同时年综合创效12万元。
卷芯加装升降限位减少设备故障
思想观念转变,才能改变传统做法。该单位板带卷曲卷芯是带钢打包的关键设备,卷芯升降的可靠稳定运行对生产尤为重要。前期卷芯升降主要通过升降油缸来控制,由于卷芯升降晃动夹杂氧化铁皮,导致卷芯下降上升位置控制不到位,下降对油缸冲击大,容易造成设备故障,影响生产。为解决此问题,该单位技术人员商讨研究,决定在卷芯上加装升降限位,同时在操作台加装上下限位指示灯,确保卷芯升降位置控制更加准确。改造后,延长了油缸使用寿命,降低了设备误机,年可节约1万元。
自主制作模具浇筑烧嘴节省费用
该单位板带加热炉长时间运行后,导致烧嘴耐材开裂脱落,影响生产,为解决此问题,原计划请外协人员利用检修时间拆除修复加热炉8个烧嘴,处理水梁立柱,但费用较大。为此,该单位组织专业技术人员,经现场勘查、查找资料,参考图纸,完成加热炉1个烧嘴的整体拆除、模具制作、支模和浇筑等工作。目前,修复的一个烧嘴使用效果达到设计要求,综合创效约3.5万元。后续将对其余烧嘴进行改造。
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