四季度以来,轧钢厂棒三作业区坚持以效益为中心,主动作为,从设备升级优化、运行成本管控等方面统筹组织,积极制定应对措施,高效推进落实,争取生产效益最大化,朝着建设高质量发展的现代化钢铁强企目标砥砺奋进。
钢坯支架巧安装,稳定生产降成本
该作业区钢坯输入辊道提升链的缓冲挡板采用30mm的钢板制作而成,使用预埋螺栓的方式紧固。由于热送辊道提升链挡板长期处于高温环境,加之热钢坯冲击,极易导致缓冲挡板变形损坏,影响生产。针对此问题,经专业技术人员研究讨论后,决定使用废旧钢坯制作支架,将缓冲挡板焊接到钢坯支架上,延长了热送辊道提升链缓冲挡板使用寿命,满足了生产需求,年可节约备件费用1.6万元。
废旧物资合理化,维护设备创效益
该作业区厂房顶采用彩钢瓦密封设计,由于安装要求及彩钢瓦本身限制,下雨天厂房顶会出现滴水现象,若雨水滴入电机外壳,会给生产带来安全隐患。为解决这一问题,经技术人员研究讨论,决定利用方管和彩钢瓦制作电机防护罩。该装置具有防水、防潮、防污染、防灰尘、防油污的作用,使用后,不仅延长了电机使用寿命,而且保障了现场安全生产顺行。据统计,改造前1台电机的使用周期为6个月,加装制作的防护罩后使用周期可提高至12个月,年综合创效约2万元。
设备改造再升级,保证质量提指标
该作业区钢材输出辊道为平辊运输,由于长时间运行磨损,辊径变小摩擦力降低,导致在输送中部分钢材重叠剪切后弯头频发,且钢材跑偏重叠后,需要人力拔钢处理,不仅影响成品质量,而且无形中增加了人员劳动强度。针对这一难题,经技术人员研究讨论后,决定将平辊改造成槽型辊道,同时用打包丝及不锈钢焊条焊接在平辊上,达到钢材在辊道上输送正常的目的,彻底解决了钢材跑偏重叠的问题。改造后,降低了人员劳动强度,提升了成品钢材质量,年综合创效3万元。
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