进入四季度,炼铁厂原二作业区两眼向内、大胆创新,坚持用好精准改造、创新试验等降本“小册子”,全力挖掘内部降本潜力,助力企业生产经营提质增效。
精准改造降本册 保安全
该单位原料二区上料系统1#、2#区域因返矿带沫子管无观察孔,岗位工日常点检需从三层平台检查沫子管是否运行正常,既不方便人员日常点检、维修,而且岗位工取样时存在较大安全隐患。
为确保安全生产,设备技术人员经多次实地调研,最终决定改造返矿带沫子管,通过在原沫子管底端安装一个方形检查口等措施,有效破解了上述瓶颈问题。改造后,降低了设备维修频次,确保了人员安全作业,预计年可节约3万元。
创新试验降本册 促顺行
以往,该单位上料系统单台振筛与除尘管道连接处的风量采用阀门控制,但在实际生产中,阀门长期受除尘灰冲刷腐蚀,导致阀门本体破损,容易造成现场溢尘现象。
针对这一问题,设备维修人员和技术人员精心研究后,通过对阀门内部入风端加设一圈环形导向装置,并用小钢筋铺设在阀门内壁上,以改变其阀门内部风向。改造后效果显著,有效避免了除尘灰冲刷现象,大幅降低了设备维修频次和备件更换量,预计年可节约1.98万元。
错峰生产降本册 助节能
据了解,该单位块矿区域配备有五台皮带机、两组块矿振筛和两个物料储存库,在临时备料库循环堆料、出料生产中,设备不间断连续运行,导致块矿筛分用电能耗持续高位运行。
为降低生产费用,该单位在保证生产正常运行的前提下,一方面通过对两组块矿振筛实行一开一停单筛生产,杜绝同时高负荷运行;一方面在物料易筛情况下实行错峰生产备料,避开用电高峰期,减少高负荷用电。改造后,确保了设备低耗能稳定运行,预计月可节约1.8万元。
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