进入10月份,炼铁厂紧紧围绕“稳增长、防风险、保稳定”工作主线,两眼向内、自我加压,坚持从制约成本降低的重点难点问题入手,大力开展设备改造、技术创新等挖潜增效活动,全力冲刺四季度生产经营目标任务。
点式除尘改造 节能耗
改造前,该单位400㎡烧结机配料仓顶设置6台除尘风机,并分别对应6个配料仓,实行现场控制方式。以往生产中,2个配料仓处于备用状态,其余配料仓使用仓位由生产实际变化来确定,岗位人员无法实时掌握仓位变化,需要6台风机全部开启运行,造成较大能源消耗。
针对这一情况,该单位电气维修人员决定降低设备空载运行时间,通过实施除尘风机自动控制改造,将风机控制运行方式变更为自动式,并添加控制系统信号和运行反馈信号,将信号传输至PLC系统,实现了料仓运行信号与风机控制系统自动连锁。改造后,当料仓开启时风机连锁启动,停仓时实现连锁停机,消除了风机空载运行问题,预计年可节约电能35万千瓦时。
保护系统改造 降成本
据了解,该单位原料一区2系统取2#皮带为单系统供料运行,是450㎡烧结机生产供料的关键设备。但在实际运行中,因取2#皮带热继电器对电机的保护不灵敏,且无电流监控曲线,容易导致系统频繁发生故障,不利于生产系统正常供料。
为解决以上问题,该单位电气技术人员通过将原老式热继电器改造为电流传感保护器,并在主控室操作画面上增添控制程序和实时电流监控曲线等措施,有效预防了系统非正常停机现象。改造后,不仅主控人员可实时查看电机瞬时电流,调取以往时间点电流,而且大幅降低了设备故障频次,减轻了维修人员劳动强度,预计年可节约维修费用3万余元。
远程控制改造 提效率
该单位265㎡烧结机铺2#皮带作用为烧结机输送铺底料,在生产过程中,需开启机尾电动阀门,方可输送铺底料,若料仓满时,阀门关闭停止输料。但在实际运行中,操作人员若关停阀门不及时,容易出现料仓溢料、撒料现象,导致皮带压料停机,影响高效生产。
针对以上故障,该单位电气技术人员经过现场勘查讨论,决定对铺2#皮带电动阀门进行远程控制改造,通过敷设信号电缆,制作远程控制程序,在主控室添加监测画面等措施,一举实现了主控室的远程操作。改造后,主控人员可根据现场料仓情况及时操作电动阀门,避免了料仓溢料引起的皮带停机现象,大幅提高了生产效率,预计年可创效5.72万元。
()
|
陕公网安备 61058102000140号