进入10月份,轧钢厂棒三作业区按照“稳定、顺行、高效、低耗”的工作要求,紧盯目标责任,强化要素保障,持续在挖潜增效上下功夫,从制约生产稳定顺行的设备难题入手,两眼向内补短板,为生产稳定顺行提供强有力保障。
挡板改造再升级 提高效率降成本
棒三作业区成品钢材进入打捆辊道后,由打包机进行打捆,打捆区域设有平移式齐头挡板,该挡板采用气缸控制。由于挡板属于水平移动,挡板下设有简易导向槽,当断包带或氧化渣进入槽内时,设备会出现卡阻,极易损坏气缸。为解决这一问题,经技术人员现场研究,决定将平移式挡板改造为升降式挡板,用4根等长的钢坯制作框架,将气缸及挡板悬挂于架子上,位于打捆辊道正上方,打捆前,气缸伸出,挡板下降至辊道处,有效防止了挡板水平方向移动,起到齐头作用。改造后,降低了人员劳动强度,延长了气缸使用寿命,年可节约备件费用1.2万元。
资源利用高效化 控制油温稳生产
随着工艺技术的不断升级,棒三作业区精整打包机处于超负荷运行状态,原有的冷却系统已不能满足生产需求,长时间负荷运转导致打包机油温偏高,严重影响设备运行。为将打包机油温长时间控制在40℃以下,经设备技术人员研究后,决定将原打包机风冷系统改造为水冷系统,改造后,有效提高了设备散热能力,降低了设备故障率,且冷却水路所需的备件为常用件,不影响打包机设备及辅助设备使用。该系统上线使用后,满足当前生产需求,每月可降低设备误机时间约45分钟。
料型优化再创新 降低负荷提效率
为进一步降低粗中轧电机负荷,确保生产稳定顺行,棒三作业区技术骨干主动出击,根据多年生产经验以及各架次轧机实际电流分布数据,在保证粗中轧料型稳定的前提下,决定在轧制φ18规格时,将粗轧各架次料型宽展在原有基础上增加1毫米,同时在中轧部分着重优化8架轧机料型,确保11架轧机来料宽展稳定,进一步降低11架电机负荷。经过料型优化,不仅稳定了轧制工艺,增加了电机设备运行寿命,而且提高了作业率,月可创效1.1万元。
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