二季度,炼铁厂原料一区从经营意识、算账思维等方面着手,牢固树立“算细账、节成本”意识,积极开展技术改造、岗位创新等活动,为企业提质增效奠定了坚实基础。
管带机安装新型雨刮器稳生产
1375米管带机主要依靠机头传动装置来实现,由于管带机皮带处于露天,下雨天皮带容易出现打滑现象,无法正常运转,影响生产系统稳定运行。为解决这一难题,技术人员决定在管带机皮带上安装新型雨刮器,通过钢丝绳加配重方式调整雨刮器与带面间隙,彻底解决了管带机带面水分难于清除以及皮带打滑等问题。改造后,生产系统稳定顺行,年可节约备件费用13.9万元。
堆料机液压系统连锁改造创效益
混匀堆料机在执行混匀配比时,俯仰大臂在不升降的情况下运转堆料,液压控制系统随着堆料机不间断运转,造成液压控制元器件、阀体等部件损耗,液压润滑油液温度上升,对设备造成一定损伤,制约堆料系统。针对这一问题,经技术人员现场研究,决定将堆料机液压油泵与升降大臂连锁修改,当大车正常行走不升降时,液压油泵自动停止待机。一旦俯仰大臂需要提升或降臂时,液压油泵启动直至动作指令结束。改造后,有效解决了堆料机液压控制系统损耗问题,年可降低备件费用11.73万元。
管4带传动装置改造促高效
管4带主要承担着将物料分类输送到二次预配1-10仓中,依靠移动小车来实现物料精准入仓。因小车机架空间、负重的原因,正常生产过程中传动部位机座超载严重,造成机架出现下沉现象,影响设备正常运行。针对此问题,经技术人员调查研究,决定选用MC3RLHF05性能更加稳定、体容空间相对较小的SEW空心轴减速机来替代传统减速机,同时将传动装置整体挪移。改造后,机头传动装置载重量降低,确保了生产系统稳定顺行,年综合创效14.14万元。
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