进入2022年,炼铁厂动力作业区深推TPM精益设备管理,坚持以系统“安全、稳定、高效”生产运行为目标,两眼向内找问题,多措并举定措施,全力保障生产系统安全顺行。
精准把脉,消除安全隐患
据了解,高炉动力风机是高炉能否正常冶炼的重要设备,其安全运行至关重要。该单位506#风机润滑油保安油系统的备用设备在切换过程中,因保安油压瞬间会发生较大波动,容易造成设备连锁停机,不利于安全生产。
为防范此类现象发生,该单位设备技术人员一方面通过细致比对其他风机参数,按照实际生产需求,重新对各级润滑油系统压力进行调整分配;一方面制定风机润滑油保安油系统检查方案,从油箱清理到各级联锁压力开关校验、从管线各部分紧固到油站蓄能器充氮检查,逐项开展排查、测试和整体联动试机,顺利实现了各油泵正常切换,消除了安全隐患。
小技小改,巧解岗位难题
改造前,该单位凝结器胶球泵的胶球回收率低,一直是困扰风机岗位运行的一项难点工作。究其原因,由于凝结器隔板下方部分区域在冷却水运行中呈死角区域,受水流影响胶球在该区域回旋运动,无法进入胶球回收管道,导致胶球回收率低。
针对以上问题,该单位工艺技术人员通过对此系统进行全面排查,深度剖析管线等设备存在问题,最终决定在死角区域加设圆弧形铁板,已达到圆滑、消除死角的目的。改造后,不仅胶球回收顺畅,而且进一步提高了机组运行工作效率和经济性。
量体裁衣,精心联锁测试
如何确保设备检修速度和质量,让设备尽快正常运转,对生产系统稳定顺行至关重要。该单位坚持把风机系统联锁测试作为每次检修的重要项目,通过抢抓每次设备停机检修时机,发挥各工种协同联动作用,逐层逐级夯实检修责任,并组织电器、自控、岗位操作、设备维修相关人员对系统联锁进行测试,固化实施备用设备试机、在线设备联动测试、主辅系统切换、安全联锁测试等检修工作,大幅降低了设备故障停机率,为后续生产高效顺行夯实了设备保障,助力炼铁“经济冶炼”。
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