2022年,炼钢厂连一作业区围绕“精益改善、创新创效”思路,细化生产消耗、设备维修费用,不断增强全过程管控,通过延长设备周期、优化工艺设备、推进智能项目应用,在创新创效中“掘金”。
“人孔”设计提升设备运营
蒸排风机风管叶轮外壳为封闭式,不便于日常检查维护,风机在长时间运行后,蒸汽中夹杂的灰尘、钢渣等杂质会攀附在叶轮表面,长时间的积累,风叶运转过程中会出现不平衡情况,若不及时处理,将会影响风机运转。针对这一难题,该单位维修技术人员根据现场风机情况,制定了解决措施,在风管处进行开人孔,并用螺栓紧固连接,便于人员日常检查维护和对叶轮清理。改造后,有效降低了风机在线发生故障的频率,保障了生产顺行,年可节约备件费用10万元。
“沉孔”改“通孔”优化油缸运行
拉矫机油缸压盖为沉孔均匀分布,固定螺栓为普通高强度内六角螺栓。由于拉矫区域高温高湿,油缸长期运行过程中压盖表面会逐渐腐蚀,螺栓与压盖黏合在一起,维修切割螺栓过程中压盖易损坏,造成压盖无法二次使用,下线油缸不能及时维修。针对这一问题,该单位技术人员经过现场研究讨论,最终制定解决方案,计划重新下料在车床上加工压盖,将原沉孔改为通孔,并用不锈钢外六角螺栓代替内六角螺栓。改造后,油缸运行效果良好,提升了油缸在线使用率,月可降低费用2万元。
更换减速机底座保顺行
连铸原出坯辊道减速机底座频繁出现损坏情况,影响减速机轴承的完好程度,导致在线设备不能周期性运行,影响正常生产。该单位技术人员决定重新设计制作减速机底座,减少减速机链轮与辊道链轮的夹角,降低减速机链轮的径向受力和对地脚的冲击,保证轴承完好。改造后,有效降低了减速机故障率,减少了链条消耗,避免因减速机地脚损坏造成减速机报废,年可节约费用1万元。
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