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凝心聚力挖潜降耗 激活节能增效轧制新引擎

2022-02-11 11:32    来源:轧钢厂    作者:李海燕

        新年伊始,轧钢厂棒一作业区以“两升两降”为总目标,凝心聚力,号召全体干部职工立足岗位、深挖内潜,在创新创造上持续探索,激活节能增效轧制新引擎,助力企业高质量发展。

        减速机回油系统改造降成本

        改造前,14架减速机在使用过程中,容易造成输出端漏油,设备频繁报故障,影响生产节奏。针对这一问题,经技术人员现场研究,决定对14架减速机回油系统进行改造,将原回油管口径改为φ48毫米,利用不锈钢无缝管焊接快速接头相连接,同时对减速机回油槽深度进行扩充,便于减速机齿轮油快速流畅。改造后,经上线使用效果良好,未发现14架减速机输出端漏油现象,有效避免了设备故障,减少了油品浪费,年可节约成本4.5万元。

        安装温度报警仪解难题创效益

        由于钢坯出炉温度偏高,容易造成成品钢材性能偏低,影响钢材质量。针对此问题,该作业区技术人员结合加热炉工艺制度以及冷坯、热坯的入炉办法,对加热炉二段进行改造,安装加热温度报警仪,并设定上限温度和下限温度,当温度超出规定值时系统自动报警,岗位工可立即采取相应措施,确保钢坯温度平稳,成品钢材性能正常。改造后,不仅解决了成品钢材性能偏低的问题,确保了钢材质量,而且减少了生产轧制过程中的煤气消耗,年综合创效14万元。

        巧改螺栓固定方式增效益

        精轧k2-k3之间跑槽为螺栓固定方式,当轧制线出现轻微偏移现象时,岗位工通常采用重新开孔固定跑槽螺栓解决问题,长期如此固定跑槽螺栓孔增大,导致轧线跑槽偏移,容易出现废钢,且单双线生产时更换处理费时费力。针对此问题,经技术人员研究探讨,决定将螺栓固定式改为可调整式螺栓固定,即将M60螺栓固定在跑槽两侧,通过转动螺栓调整跑槽与轧机的中心线,调整后只需锁紧螺栓即可。改造后,上线使用效果良好,满足生产需求,年创效16万元。

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