三季度,炼铁厂紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,坚持在成本管理上出硬招、下硬茬,全员集智聚力,深挖降本增效潜能,助推企业生产成本持续降低。
改造可调式滑板 降低耗能创效益
改造前,该单位265㎡烧结机台车采用传统的动静滑板密封设计,在实际生产中,由于动滑板补偿量受限,容易造成动静滑板使用寿命短、反复漏风、润滑油消耗量大等问题,不利于烧结矿产质量提升。为解决这一问题,该单位技术人员通过将原台车动静滑板滑道改造为弹性可调式结构,大幅提高了动静滑板的磨损补偿量。改造后,不仅可通过静滑板的弹性补偿,使动静滑板之间始终保持良好接触,而且有效预防了动静滑板之间漏风现象,大幅降低了润滑油消耗,助推了烧结矿产质量持续提升,预计年可创效百万元以上。
巧加热值分析仪 提升煤气利用率
以往,由于该单位3#4#高炉热风炉混烧转炉煤气无实时监测数据支持,仅依靠监测热风炉二氧化硫变化增加混烧转炉煤气量,造成转炉煤气资源大量浪费,导致高炉生产成本、能源消耗增加。针对这一问题,该单位专业技术人员创新思维,决定将转炉煤气管道从4#高炉延伸至3#高炉,并在4#高炉加装热值分析仪,将分析数据传输至3#4#高炉热风炉操作画面,以实现数据实时共享。改造后,实现了热风炉燃烧混烧转炉煤气实时监测,降低了转炉煤气消耗量,提高了煤气利用率。预计年可降低能源成本10万元以上。
制作风口吹扫器 提升操作安全性
在高炉实际生产中,若遇炉况不顺时,容易出现风口涌入焦炭现象,如不及时处理,轻则造成操作参数不能及时恢复、煤枪无法调整,重则导致高炉出现窥视孔烧红损坏、煤枪磨损风口,影响高炉安全生产。为此,该单位设备专业技术人员集思广益,通过制作一套高炉风口氮气吹扫装置,一举消除了上述安全隐患。改造后,只需开启风口氮气吹扫装置,利用氮气进行反吹,便可将直吹管中的焦炭吹入炉内,预防了窥视孔烧红损坏、煤枪无法调整等现象,减少了备件更换频次,年可降本50万元。
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