8月16日,随着第一罐铁水徐徐兑入混铁炉,标志着炼钢厂3#混铁炉为期21天的大修工作圆满结束,为优化铁水、改善冶炼条件、冲刺全年目标打下良好基础。
上下联动,为检修提供强大动能
该单位第一时间召开动员会,成立了突击小分队,从工器具配备到安全、后勤保障等方面进行详细周密部署,制定切实可行的应急方案,利用现有资源,按需配置、高效沟通、上下联动,全力以赴保证检修顺利进行。技术人员系统分析历次混铁炉使用炉衬侵蚀的短板、薄弱点,结合生产系统现状,采用全浇注工艺,灵活选择浇注料的材质和种类,调节炉衬厚度,保证炉衬安全,且施工效率高。根据炉顶、渣线、出铁口、炉底等不同部位的工作条件来开发与之相适应的浇注料,提高炉衬使用寿命。扎实落实后勤保障,优化服务环节,专人负责炉内饮用水供应,并不间断供应雪糕、饮料、绿豆汤,以最好的施工状态为检修提供强大动能。
统筹规划,检修与生产齐头并进
面对混铁炉检修铁水条件难以稳定等问题,该单位技术科发挥专业引领作用,与作业区上下一心,通力合作解万难。首先,确定了以混铁炉供铁为主,倒罐站供铁为辅的铁水供应原则,结合铁水条件,择优保供,规避铁水波动对转炉冶炼造成的风险。其次,结合现场实际情况创造性地使用移动式除尘罩+干雾抑尘的方式,提高烟尘捕捉效果。同时,严格落实岗位职责,稳定铁水成分、温度及装入量,下发了《混铁炉检修期间铁水保供制度》,根据评分机制和奖罚措施,现场人员和技术人员轮班值守、检查,监督落实,确保检修与生产齐头并进。
细化措施,在检修中展现工艺魅力
该单位技术人员对炉衬耐材侵蚀情况进行观察、测量,结合炉役过程与所用耐材特点进行科学评估,制定了详实的检修方案,对侵蚀部位进行局部挖除,对渣线、出铁口等易侵蚀部位进行套浇,优化了耐材配方,提高了莫来石材料比例,一方面保证了炉体整体结构稳定,炉墙更加耐侵蚀、冲刷;另一方面节约了耐材用量,缩短了施工周期。除此之外,该单位积极响应国家环保政策,未雨绸缪、统筹规划,升级配套环保除尘设备设施,提前制作好新型混铁炉出铁口除尘罩,并利用检修时间同步更换,为实现绿色环保、清洁生产保驾护航。
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