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集智“金点子”显“经济效益”

2021-07-05 00:00    来源:轧钢厂    作者:杜婕

        二季度以来,轧钢厂棒二作业区紧盯“双过半”目标任务,按照“一切围着生产经营转 一切为了经济效益干”的经营理念,集智凝智破解生产难题,节能增效轧制成效显著。

出炉辊道分段改造显效益

        出炉辊道在正常出钢过程中,受轧制节奏影响,钢坯未全部进入1架轧机时,下一根钢坯已经出炉,且触发出炉辊道运转信号。由于出炉辊道都是通过链条传动,若速度不同步时,会出现链条掉落、断裂现象,直接影响生产。为解决这一问题,经技术人员研究讨论,决定对出炉辊道进行分段控制,将靠近1架轧机的电机加装变频器做延时启动控制,其余电机正常启动。改造后,有效避免了因速度不匹配造成的链条掉落现象,不仅降低了出炉辊道故障率,而且减轻了人员劳动强度,年综合创效42万元。

减速电机底座加固稳产增效

        由于冷床齐头辊道减速电机底座支撑基础采用16#槽钢制作,强度不够,在高温、受力过大情况下易变形,导致减速电机链条脱落、卡死,影响正常生产。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定在原电机底座支撑基础上进行搭筋加固,在底座侧面焊接20#槽钢加宽受力面,提高基础强度。同时调整冷床齐头辊道减速电机位置,确保冷床齐头辊道与减速电机上下链轮在同一垂直面上。改造后,冷床齐头辊道减速电机造成的误机明显减少,降低了人员劳动强度,年综合创效12万元。

出入炉悬臂辊巧加隔热环降成本

        由于加热炉悬臂辊直接装入炉墙内,炉墙外悬臂辊轴上轴承座受高温烘烤无法存油,导致悬臂辊道轴承破裂或辊子抱死现象,直接影响生产。为解决这一难题,经技术人员查看,决定利用无缝管、钢板制作隔热环,在炉墙外悬臂辊辊轴100毫米处安装隔热环,实现隔热环随悬臂辊轴同步转动,将加热炉散发的热源隔挡在外,对悬臂辊轴承座起到保护作用。改造后,设备运行正常,误机和备件消耗明显减少,不仅降低了人员劳动强度,而且节约成本3.2万元。

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