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炼钢厂能源成本实现历史新突破

2021-06-24 14:17    来源:炼钢厂    作者:阮帅

        今年以来,炼钢厂紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,全员发力、深挖内潜,以“已经实现的指标不降低、已经达到的水平不后退、已经取得的成绩不丧失”为基准,全面助推各项指标再创新高。

同心同向,能源指标实现历史新突破

        完善作业区级能源管理体系,突出作业区专业点检员的监督、考核职能;对各区域水、电、气等能源异常消耗与设备空耗、长明灯、设备跑冒滴漏等情况进行检查,对长期漏水、漏气点形成整改清单,利用检修时间进行处理,切实降低能源消耗。同时利用“赛马”机制,每天对重点能源消耗进行分析,并通过日反馈、周通报、月排名、末位述职、奖优罚差等方式,倒逼各项能源消耗指标全面向好发展。1-5月份,新区能源成本较历史最好水平降低4.38元/吨,实现历史新突破。

  

      精准施策,煤气回收指标创新高

        该单位以“三降低两提升”为目标,成立煤气、蒸汽攻关小组,通过实施多项小技小改,煤气、蒸汽回收再上新台阶。根据攻关小组分工,技术人员通过铁水、石灰等质量跟踪,稳定铁水、废钢配比,及时调整炉前操作,确保操作稳定,减少喷溅。技术人员根据负压变化对二文重锤进行动态调节,使在吹炼中期最大限度回收煤气量。截至目前,新老区煤气回收较同期提升3.36立方米/吨、3.43立方米/吨,达到历史最好水平。

挖潜聚力,蒸汽回收指标再上新台阶

        由于炼钢转炉蒸汽富余部分进入公司管网,致使炼钢整个热力系统最佳保压值得不到满足,热力系统的汽化效率得不到最大发挥。经过现场跟踪及调研,结合实际情况,对富余蒸汽进入公司管网自动控制参数进行了调整,减少了公司管网进入量,提高了热力系统压力,汽包压力提高了0.12兆帕,一方面增加了发电机组的供汽量,另一方面保证了热力系统的最佳保压,提高了汽化效率。截至目前,新老区蒸汽回收较同期提升21.43千克/吨,4.27千克/吨。

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