四季度,能源管控中心全体干部职工始终保持“日新日进”的状态,紧盯各项指标完成情况,聚焦能源保供薄弱环节,牢固树立“生产稳定就是最大的降本增效”理念,为公司生产经营工作做好坚实能源保障。
凝心聚力 系统优化增效益
该单位凝聚各方智慧与力量,充分发挥自身专业优势。承接公司1#单身公寓空调移机改造项目,在拓宽业务增效面的同时提升了人员业务技能,也为降本增效工作增添活力,节约外委费用6万余元。针对电机维修业务提升工作,主动与公司各单位走访、交流,开展电机维修专题培训,有效提升电机维修人员业务技能,10月份维修电机88台,创效6.9万元,创年度新高。同时,结合系统运行状况,扎实开展变频器节能改造工作,已完成450㎡烧结配料除尘变频器和3#炉后除尘变频器改造工作,经过数据比对分析,年创效40余万元。
创新思路 高效保供降成本
该单位自主安装的小型空压机投运后,气体保供专业人员重新梳理、制定新的空压机运行模式,分别按照“六大一小、六大、五大一小”的运行方案,结合生产组织变化及时调整,确保空压机运行达到最优,实现日均节约1万元电费的降本效果。针对公司生产组织变化过程中,偶有煤气富余的现象,协同公司职能部门积极拓展周边企业煤气用户,通过实地调查交流,确定将转炉煤气输送至雷诺粉体使用,日创效2.4万元。
主动出击 以干代练促节支
“此次公司系统检修,维修团队要组织人员支援烧结系统检修,提前安排人员对支援作业项目进行现场确认。”在系统检修部署会上,该单位设备技术人员对检修支援工作作出安排。
在“操检合一”设备管理改革推进工作中,该单位坚持“以干代练、以干促学”的原则,积极总结前期承担轧钢区域小空压机安装、管道制作项目的施工经验,近期又自主实施了130米DN1800管道制作安装,煤气管网膨胀节、阀门拆除等项目,同时采取管网分段下架处理的方式,全面自主开展煤气环网修复改造,充分发挥维修人员专业力量,累计节约外委费用约50万元。
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