三季度以来,轧钢厂坚持“以经济效益为中心,以工艺技术为统领,以设备稳顺为基础”的生产经营方针,多途径挖潜增效,在设备管理和技术改造上集思广益,想办法、破难题,提质增效显著。
跑槽“精细”小改造,助节能
在轧制过程中,棒三中轧至2#飞剪间采用9米长的整体跑槽,由于过渡跑槽较长,高温钢材在通过跑槽时,冷热应力变化较大,易对跑槽造成损坏,严重时会造成中废,需要注水冷却,跑槽才能正常工作。为解决这一难题,该单位组织技术人员经过多次测量,决定对过渡跑槽进行改造,将整体跑槽改为分段的跑槽重新进行组合,避免冷热应力变化对过渡跑槽造成影响,减少了冷却水用量,年综合创效9000元。
冷风机“智能”小改造,促发展
进入夏季,设备升温较快,尤其是平台下油站区域设备,需要借助冷风机对其降温,在换规格检修期间,冷风机存在不能及时停止的现象,容易造成能源浪费。针对此问题,该单位组织电气技术人员研究探讨,决定在冷风机控制系统加装接触器,同时将轧线运行信号串联在接触器控制中,当轧机过钢后,接触器自动吸合,当轧线无过钢信号时,接触器自动断电,实现冷风机自动启停。改造后,不仅提高了设备利用率,延长了冷风机使用寿命,而且降低了能源消耗,年综合创效1.1万元。
辊径砖“创新”小改造,增效益
辊径砖是步进式加热炉的主要耐材配件,加热炉在更换或维修悬臂辊时需将其拆下,由于辊径砖一经拆下将无法二次使用。前期该类型辊径砖主要以采购为主,受回货周期影响,不能及时使用,直接影响生产。针对这一问题,该单位组织技术人员进行商讨,通过观察轮廓形状,测量尺寸,现场试验,决定自制辊径砖磨具,有效解决了在特殊情况下不能及时替补使用的问题,且自制辊径砖每块可节约200元,年可节约费用2万余元。
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