今年以来,炼钢厂不断夯实能源基础,有针对性地从管理、工艺、技术创新等方面建章立制强化管控,多专业联动紧盯消耗指标,在技术上不断发力,推动能源精益管控再升级,深挖降本增效潜力。
跑冒滴漏零容忍
“喂,刘师傅,这个5公斤蒸汽电动调节阀门漏蒸汽,我先拍下来,上报让更换密封。”“可以,你先提报,我们马上安排人员来检修。”这是炼钢厂开展“跑冒滴漏零容忍”行动的一幕。
为了让“跑冒滴漏”无处遁形,炼钢厂提前制定排查计划,将区域涉及水、电、气(汽)、油的设备设施列为排查内容,以表格形式发至所属区域,采取线上线下提报相结合的方式,发动员工随手拍,举报能源浪费现象,并对能源举报项目进行曝光,责令相关单位整改。目前,已收到举报问题112项,其中103项问题已按照“分析-治理-验收-销号-巩固”全过程闭环管控要求落实整改,其余9项问题按照“一机一策”制定整改方案和时限要求。
能源单耗细算账
近期,炼钢厂对重点能源消耗区域降本潜力进行“倒推式”挖掘,从系统内部工艺、设施、管理入手,深入剖析各种能耗的控制要点,梳理影响目标完成的因素,并形成攻关技术清单。为降低氧耗,不断优化氧枪枪头夹角,调整吹炼中氧气流量及枪位转换模式,保证吹炼过程碳氧反应平稳、周期缩短。目前氧耗达到攻关目标。
“二区转炉煤气回收较建龙吨钢少回收26.37立方米……”在分厂经济运行分析会上,通过对比发现与建龙转炉煤气回收的差异。该单位采取降罩措施,规定降罩时间,调整风机转速,结合冶炼周期调整重锤开度,在提高煤气回收量的同时提高煤气回收热值。
技术改造谋新篇
该单位借助专业技术力量和设备资源,着力对薄弱环节能源指标进行改善。根据钢包烘烤特性,自主研发钢包烘烤微负压引流装置,提升钢包烘烤期间转炉煤气燃烧时热利用率,同时引进富氧烘烤模式,提升钢包烘烤效率,缩短烘烤时间,使得吨钢转炉煤气消耗降低1立方米,年创效128万元。通过新建集水池,对风机转子清洗使用的循环水进行回收,用于补给除尘水,日节约除尘水补水量350立方米,年可创效27.72万元。针对气温升高电耗攻关进入瓶颈期,对大功率电机水泵进行变频控制改造,对水泵进行三元流改造,年可节约电费16.5万元。
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