二季度,轧钢厂坚持低成本战略不动摇,聚焦“挖潜增效”专项攻关,引导全体干部职工持续开展技术改造、创新创效工作,从细处着手,深挖内潜增效益,为生产稳定顺行提供有力支撑。
巧改导卫降低备件费用
在轧制生产过程中,因受加热炉出炉辊道影响,钢坯出炉后易偏向行走,进入1#轧机受力不均匀,导致1#轧机导卫进口不能良好引导钢坯直线行走,对导卫出口两侧支臂造成严重磨损,如果在线长期使用,容易造成粗轧中废,影响生产。为解决此问题,该单位组织技术人员现场测量,决定利用废旧中厚板,对报废出口进行改造,同时将导卫宽均匀向外延伸,重新加焊紧固导卫。改造后,上线使用效果良好,可节省备件费用1.2万元。
增设限位开关提高设备寿命
该单位电气人员在点检过程中发现棒三精整B区成品固定二段链电机出现异常。由于成品固定二段链为手动控制,链条上的钢铺满后,为不影响生产节奏,还需操作链条前进,导致固定链电机电流增大,容易造成减速机齿轮磨损。针对此问题,经技术人员现场研究观察后,决定在成品固定二段链末端增加接近开关限位,当链条上的钢铺满后,接近开关检测到信号,链条停止前进。改造后,延长了电机和减速机使用寿命,降低了维修人员劳动强度,月创效5000元。
巧增隔热板降低能源消耗
冷床支撑轮是棒材生产的关键设备。在生产过程中,冷床支撑轮甘油分配器长期处于高温环境中,易出现变形,加之在油品补充过程中,甘油分配器供油点容易堵塞、受阻,影响设备运行和生产节奏。针对此问题,该单位组织技术人员现场勘察,研究讨论后决定对冷床甘油分配器进行改造,利用废旧备件自制隔热板,同时在隔热板上层铺设岩棉,避免设备直接暴露在高温环境。改造后,不仅延长了甘油分配器的使用寿命,而且降低了油品消耗,年创效1.1万元。
()
|
陕公网安备 61058102000140号