进入四季度,轧钢厂板带作业区紧盯全年生产经营目标,牢固树立“一切成本皆可降”的理念,引导全员立足岗位,两眼向内,对影响生产的难点进行技术攻关,为生产稳定顺行提供有力支撑,降本成效显著。
废物巧利用降成本增效益
该作业区精轧入口导卫推拉使用二级油缸,长时间运行后发现二级油缸动力不足,换辊作业导卫难拉出来,必须使用天车协助吊拉,影响换辊时间,且长期吊拉导致油缸漏油,缩短油缸使用寿命。为解决此问题,经技术人员现场研究,决定将下线报废的一级油缸修复改造后替换为二级油缸,同时调整摆轴到油缸耳环的距离,确保改造后的一级油缸与原入口导卫油缸行程相同。改造后,上线试运行效果良好,再未出现动力不足及漏油现象,换辊速度较之前节省5分钟,油缸使用寿命延长1倍,年综合创效2.5万元。
排污泵移位易操作降消耗
该作业区旋流井排污泵安装在水池顶部,由于排污泵进口取点连接在旋流井提升泵出口。排污时必须启动提升泵提供水源,才可以启动排污泵进行排污。作业程序比较繁琐,无形中降低了工作效率。针对此问题,技术人员现场调查研究讨论,决定将排污泵进行移位,更改到平流池吸水池下方,同时把排污泵进口取点放在上塔泵进口处,水源可通过水池自压进入水泵进口,有效解决了排污泵进口取水排污问题。改造后,操作简单快捷,每天可降低提升泵启动约4小时,年创效2万元。
更换接触器稳生产降成本
改造前,该作业区打包机辊道由两台电机驱动,通过正反转进行打包作业,由于频繁正反转运行,导致打包机辊道电机及接触器使用大电流切换频繁,容易损坏,严重影响生产,且维修费用较高。针对此问题,电气人员从接触器着手,将原有小电流接触器改为大电流接触器,避免由于接触器缺相引发打包机辊道电机损坏。改造后,上线使用运行良好,不仅降低了设备故障率,而且节约了备件费用,年综合创效2万元。
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