面对不断变化的钢铁市场形势,今年以来,能源管控中心全体干部职工牢固树立长期过“紧日子”思想,两眼向内、深挖内潜,通过对电力系统进行全系统、全方位、全过程改善,使系统高效、低耗运行,为生产稳定顺行提供可靠电力能源保障。
电源改造稳基础,集控系统保安全
电力调度是公司电力系统控制中枢,调度室内的集控后台、监控后台、电能采集主机、数据服务器、逆变器等设备的状态对系统安全、连续、稳定运行十分重要。
因电力调度室设备种类杂、数量多,交流屏馈线空开负荷大,同时逆变器容量不足,运行电流过大,部分触头有烧损痕迹,存在安全隐患。针对以上问题,技术人员主动出击,利用低压进线柜停电改造的机会,将调度室低压柜内损坏的馈线空开更换为大电流空开,重新调整负荷,有效区分控制不同类型的用电设备,并将原逆变器所带设备中的日常照明、数显大屏等电源改接至交流旁路,减少逆变器的负载,满足安全运行要求,有效提升了各设备运行工况。
多措并举提指标,科学用电创效益
深入开展指标攻关、节能降耗,电力技术人员根据下网负荷、母线电压等数据精细调控各主变压器运行方式,适时投切各电容器、SVG等无功补偿设备,积极督促低压滤波设备的安装、投运,让高、低压系统共同发力,全面降低电能损耗。同时在确保电压质量合格的基础上不断提升系统功率因数,推行清单式管理模式,加大激励考核机制,明确责任人及时间节点,并把功率因数是否达标纳入个人月度绩效考核中,提高人员责任心,确保功率因数提升见实效。据统计,龙钢变和禹龙变下网线路功率因数均达到0.95以上,月创效40余万元。
节能降耗赋动能,技术改造提效率
110kV龙钢变1#站用变不仅承担站内用电,而且承担了电缆隧道冰机房和该单位电气作业区办公楼的用电任务,在冰机房低压配电柜改造后,1#站用变负荷率较高,线路各节点温度高。针对此问题,该单位组织人员多方论证研究,对110kV龙钢变1#站用变进行了扩容改造,将原三相油浸式变压器升级为三相干式变压器,升级后的变压器容量较之前增加了370kVA,满足了运行方式调整带来的负荷增长需求。新干式变压器绝缘材料为环氧树脂混合玻璃纤维浇注,防火性能好,能效等级高,空载损耗较原变压器平均降低15%以上,负载损耗平均降低10%以上,有效提升了低压供电系统的安全性、可靠性、经济性。
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