近期,能源管控中心干部职工牢固树立过“紧日子”思想,持续在“稳产、提质、降本、增效”上下功夫,两眼向内,狠抓能源成本管理,找准节支降耗切入点,从点点滴滴降成本,方方面面创效益,抢抓机遇,全力打赢生产经营翻身仗。
“旧物利用”精打算 节支挖潜增效益
公司炼钢一区发电机组射水泵出口管道的厚度较薄,长时间运行会导致管道破裂,出口压力降低,不能及时抽出汽轮机末端的不凝结气体,造成凝汽器室内温度升高,真空度下降,影响发电机组经济运行甚至引起机组解列。这个“卡脖子”问题一时成了大家的“头疼”之事。
对此,余热发电维修技术人员与运维人员强强联合成立了攻关小组,经过反复研究讨论,提出解决方案,从废弃的旧物里找到合适的不锈钢管,对其进行加工处理,自制成锥形管道,取代了原来的普通铁管道。该项改造实施后有效提高了射水泵安全运行系数,降低了机组非计划停机风险,保证了系统真空的稳定性,机组发电量得到稳定提升。
技术改造除隐患 提升能效降电耗
目前公司部分配电变压器为S9系列产品,这种老式变压器由于年限长,运行损耗日趋增大,给电网安全带来隐患。为此,技术人员利用生产检修的机会,将此类变压器更换升级为S20新型节能型变压器,经过调试、试验,使用效果良好。新型变压器与传统老型号变压器相比,在制作材料、工艺方面进行了全方位的提升,能够更大程度地降低变压器自身的内部损耗,全面提升能源利用率,同时改善了电网供电品质,增强了安全生产保障能力。
据统计,目前已更换了11台变压器,预计年可节约电能20.5 万千瓦时。
“削峰填谷”巧用电 节能降耗控成本
针对近期电网阶段性尖峰电价政策,该单位主动出击,引导各生产单位优化生产组织管理,制定尖峰用电管理升级措施。对于具备间断作业的设备和工序要求避峰就谷组织生产;设备计划性检修、设备维保安排在尖峰时段,充分发挥储能、储料功能,在谷段进行蓄能蓄料,峰段释放利用,设备试机倒泵倒机合理安排在谷时段,尖峰时段尽量降低设备运行参数,严禁设备空载运转;对各区域空调、照明、发光字等用电设施严加管理,做到科学调控生产组织,合理规范用电,不断降低电能消耗。同时成立能源督查组,不定期对各单位尖峰用电管控措施的落实情况进行现场检查。
经过计算,通过强化尖峰用电管理,该单位每日尖峰时段可节约电能8万千瓦时。
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