7月份以来,轧钢厂棒一作业区从实际出发,从细微处着手,不断优化改造设备设施,促使设备使用率达到最优,降低生产成本,成效显著。
照明线路最优布局 降电耗
针对高能耗电气设备碘钨灯、长明灯,以及碘钨灯安全性能偏低易发生不安全事故等问题,该作业区电工班研究讨论后,决定拆除原照明线路及照明灯,优化布局控制线路及照明灯的安装位置和使用数量,在油站周围的照明灯采用常开控制,对人员通行安全走廊处照明灯使用人体感应开关控制,通过一系列优化措施,电能消耗每日可节约26.4度,年节约电费7700元。
高效节能电机改造 降成本
改造前,该作业区浊环泵房3号泵在运行过程中电机振动较大且存在异响,由于电机设计与水泵运行不合理,继续使用会造成电机损坏。针对这一问题,电工班集思广益,决定将原电机改造为YE系列高效节能电机。该电机具有启动电流小,维护工作量小的优点,改造后,不仅降低了人员劳动强度,而且电机工作效率大幅提高3%-5%,年创效6500元。
温度贴实时监控 创效益
改造前,直流传动柜内快速熔断器和功率组件用透明绝缘板与外界隔离,导致测温枪测的表面温度与实际温度有偏差,不能实时监控其状态好坏,若发生故障,直接影响生产。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定在快速熔断器上张贴温度贴,对传动柜母排和快速熔断器连接处进行紧固。改造后,操作工只要查看温度贴的颜色,就能监控到快速熔断器的表面温度,有效杜绝了因温度监控不到位误机,年节约误机时间1.7小时,综合创效13余万元。
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