进入7月份,炼铁厂干部职工两眼向内、集思广益,坚持在创新中探寻降本增效之道,深挖止亏减损之法,助力企业快速打赢生存保卫战。
安装防滑装置 降成本
该单位265㎡烧结机混1#皮带为原料一混系统供应矿料装置。实际生产中,因皮带长度过长,容易引起皮带机打滑,造成皮带压料事故发生。
为确保安全生产,该单位电气技术人员决定在皮带机的从动滚筒上安装防打滑装置,并设置自动化报警程序。改造后,当皮带正常运行时 ,该装置可实时检测皮带机运行速度,若速度低于程序设定值,声光报警器便自动发出报警信号,提醒岗位人员及时查看,预防压料停机事故发生,预计年可节约费用5.72万元。
更换限位开关 提效率
据了解,梭式布料机是该单位400㎡烧结机的重要生产设备,因设备位于高热、高湿环境,梭式布料机布料小车往复运动容易受到干扰,导致小车阻值降低、故障停机。
针对这一问题,该单位电气维修人员决定对布料小车限位开关进行改造,通过将铺设在地面的线缆全部更换为架空穿管,将原限位开关更换为防潮等级较高的限位开关,并选择全密封的接近开关替换半密封行程开关等措施,保障了梭式布料机布料小车正常往复运动。改造后,大幅提高了梭式布料机布料工作效率,促进了烧结矿质量提升,预计年可节约维修费用1.8万元。
改造吸盘控制 保生产
该单位修罐库16吨行车是炼铁生产配加废钢的重要设备,每次电磁吸盘可以吸附1.4吨铁料。但运行时间较长时,吸盘电路控制板过热将会自动停机保护,不能满足当前生产需求。
为解决上述问题,该单位维修人员经过现场勘察、讨论,通过在吸盘控制板上加装降温风扇等措施,实现了电磁吸盘在高温环境中正常工作,而且进一步增加了行车吸盘吸附力。改造后,不仅行车电磁吸盘吸附量从1.4吨增加至2.6吨,大幅减少了吊运吸附铁料时间,而且降低了电磁吸盘故障率,保证了行车安全正常运行,提高了生产效率,预计年可创效8.3万元。
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