近期,轧钢厂棒二作业区以“稳增长、保增长”为目标,引导全体干部职工立足本职,集智凝智,对影响生产的难题进行技术攻关,为生产稳定顺行提供强有力支撑。
“小改造”稳生产保安全
改造前,加热炉出口安装的除磷装置由于水压较小,导致钢坯除磷效果差,加之出炉钢坯翻钢时,需人员到现场翻开盖子,费时费力,影响生产。为解决这一难题,经技术人员研究,决定在除磷装置上增加一组压缩空气增压管道,提高除磷效果。同时利用废旧槽钢、链条、电磁阀等制作自动翻盖装置,将信号引入操作台电脑画面。改造后,降低了人员劳动强度,提高了工作效率,确保了生产稳定顺行。
“小措施”促生产降能耗
该作业区各规格轧制综合电耗偏高。经技术人员查看,发现导致电耗增加的主要原因是钢坯加热不均造成的。针对此问题,经技术人员研究,制定实施方案,决定对工艺操作进一步优化,要求加热炉操作工结合钢坯成分、钢材性能和热装情况,及时调节加热温度,提高钢坯加热速度和加热质量,避免造成能源消耗。该措施实施后,不仅降低了粗中轧电机负荷,而且节约了电耗和煤气消耗。
“小优化”稳工艺提指标
负差稳定率是轧线生产稳定顺行的重要指标之一。近期,针对各规格轧制负差不稳定现象,该作业区技术人员集思广益,决定对成品孔型加工误差进行优化,同时细化生产过程工序控制,强化钢坯加热质量,通过一系列措施实施,负差稳定控制得到明显提升。其中,轧制φ18和φ20规格负差稳定率提升至66.69%,为成材率提升提供了有力支撑。
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