近期,公司炼钢厂结晶器达到16045吨,创下历史新高,年节约设备备件费用约144万元,为提质增效、转型升级工作作出了积极贡献,也是公司实行全面对标管理,提高自身科研水平,促进科研成果转化的一个成功案例,更是公司炼钢连铸生产控制水平获得极大进步的综合反映。
实现设备升级
该单位结合钢种理化特性增大结晶器铜管倒锥度,减少钢水与铜管壁之间的气隙,加快热交换,促进坯壳凝固,助力脱模。对二冷管架、引锭杆同步整体校弧,配套更换引锭杆收集装置和托辊,避免引锭杆下滑、跑偏、错位。对电控系统进行重新布局,实现单人送引锭,防止送引锭过程造成结晶器端口及内腔受损。自主完成振动台架的非正弦振动改造,调整振动频率,使振动更加平稳,利用大数据库和可视化界面,实现人机互动和故障自动诊断,持续跟踪、比对历史数据,形成PDCA大循环,优化人员标准化操作,有效减少了铸坯脱方、夹渣、皮下组织裂纹等质量缺陷。
巧心瘦身开浇
该单位将传统引锭帽式开浇脱头方式通过“瘦身”优化,改成勾头式开浇,一方面有效规避送引锭时因引锭帽过大造成结晶器对中不良,避免外力对结晶器内壁镀层造成的损伤;另一方面可以减少送入结晶器的引锭长度,为开浇冷料的足量放入提供足够空间,提高开浇时钢水在结晶器内的冷凝速率。通过生产实践,结合结晶器内部钢液冷凝模型,对开浇冷料尺寸、加入方式和加入量进行了优化规范,确保开浇坯头与引锭杆勾头连接紧密,避免拉脱。
精心水质管控
为确保铸坯均匀冷却,该单位将水质改善列为保证冷却效果的基础,对二冷水的水质进行全天候布控,加装滤网拦截悬浮杂物,通过分析对比水质相关参数,调整缓蚀阻垢剂配方,减少水垢沉积,防范喷咀堵塞,解决了铜管局部高温变形、镀层脱落问题。利用可视化大数据库跟踪结晶器冷却水出水温度、流速、流量,对水质异常的时间段倒查追责,夯实人员职责,做好现场检查监管并纳入常态化工作日程,专人专管,改善水质。同时升级连铸冷却塔冷却效能,稳定结晶器进出水温差,有效地提高了初生坯壳厚度,避免了拉漏事故发生。
用心优化生产
该单位严格管控上钢温度,推行半压钢生产模式,以浇半上钢的方式,稳定生产节奏,坚持“满包+长水口+套管+黑渣操作”的全保护浇注,降低钢水过热度,减少温度差异造成结晶器局部冷钢损伤结晶器。实行高拉碳工艺降低出钢温度,落实钢包全程加盖工艺减少过程热量损耗,开展中间包包龄攻关减少换包次数,规范喷咀型号、优化二冷参数,对不同阶段的结晶器采取阶段式拉速控制,减少重接、换包过程时坯头、坯尾对铜管的硬质磨损,提升铸坯质量,防范事故,全方位提高铜管使用寿命。
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