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“烤”出来的效益

2021-11-30 11:39    来源:炼钢厂    作者:阮帅

        2021年,炼钢厂紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,紧盯降本增效关键环节,集思广益、攻坚克难,在钢包烘烤、中包烘烤中持续开拓新的降本增效方法,使转炉煤气消耗同比降低吨钢2.46立方米,综合创效320余万元。

优化生产组织,减少能源消耗

        钢水温度是炼钢的生命线,是转炉连铸两个工序的衔接关键点,更是连铸稳定浇铸的重要保障,钢包、中包是存储、运输钢水的容器,也是控制钢水温度的关键点。为精准控制钢水温度,有效减少能源消耗,该单位修订《钢包、中包周转运行规定》,控制钢包周转数量,从生产组织上克服困难,实施“4炉3机11包”“2炉2机5包”周转法,压缩钢包、中包空冷时间,化解过程温度影响。同时以优化能量损失为原则,有效利用热损,即严格控制出钢温度,在钢包站不降温、不加热,以达到中包浇铸温度,降低能源消耗。

推进技术创新,精准温控钢包

        钢包烘烤通过时间控制,导致钢包投用温度不均匀,同一烤包位的温差可达100-150摄氏度。烤包温度不一致,导致钢水温度不稳定,影响正常生产。该单位通过引进红外测温装置,建立钢包烘烤自控系统,设定曲线烘烤程序,以钢包实时温度控制烘烤火焰大小,实现精准曲线烤包。改造后,烘烤时间比原有烤包时间平均减少12.4%,煤气消耗平均节约27.06%,平均温度精确到950摄氏度左右,终点烤包上线温度达到精准化效果。

调整设备结构,有效提质增效

        该单位对连铸中包进行蓄热式烘烤改造,蓄热装置内煤气和空气经过专用换热通道提温后进行燃烧,增加煤气热值;空气、煤气流量比例采用的是自动调节,在烘烤温度达到设定值后自动进入保温低能耗状态,降低转炉煤气消耗。

        钢包烘烤器之前采用传统烧嘴加热,由于空气和煤气压力偏低,造成烤包火焰外泄,钢包上部和底部温差偏大。针对这一问题,该单位技术人员进行富氧烘烤改造,将原有的烧嘴改造为富氧烧嘴,增强火焰的硬度及长度,延长了烟气在加热空间内的滞留时间,防止火焰上浮,减少高温烟气外泄,提高了传热过程辐射换热的比例和火焰温度,强化包内热辐射,使钢包内衬的传热加快,提高燃烧的热效率,充分发挥能源利用率。

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