今年以来,轧钢厂持续深化能效对标,强化能源过程管理,扎实推进棒材二线冷床余热回收利用实践研究项目,为节能增效轧制工作再添新动力。
前期生产过程中,钢材从轧机出来温度达950度上冷床,再由步进机输送至下冷床捆扎包装,钢材自然冷却,此时,钢材表面温度降到250-350度左右,伴随着钢材温度的降低,钢材释放出大量的热能到空气中,容易造成能源浪费,且影响现场环境。如何在不影响生产操作的前提条件下对冷床余热进行回收,成为关注的问题。
针对此问题,该单位成立了冷床余热利用项目攻关小组,由于冷床上热量收集困难,对钢材性能影响是一个未知数,且没有经验可以借鉴。为不影响生产,进一步实现能源回收后再利用,改善现场环境,攻关小组深入现场多方调研,通过长期对流量、压力、温度等数据进行实时动态监控,为该项目推进提供了可量化、科学化、严谨的数据支撑。
经过长期摸索研究,最终找到合适的解决方法,决定在冷床上部适当位置设置余热回收装置R.C.B HR系统,该系统装置由高效吸热蒸汽发生器单元带管线、集汽包、循环泵、应急卸载冷却器、补水系统等部件构成。上线使用后,可充分回收利用钢材释放的辐射热能,并通过辐射热将冷水加热产生蒸汽进行循环、自用或者并入蒸汽管网,降低生产成本。
目前,冷床余热回收利用研究项目取得显著成效,余热回收利用所产生的蒸汽压力已达到0.8兆帕,温度170度,回收蒸汽量每小时达到0.65立方米,年可降低二氧化碳排放0.15万吨,创效171.5万元。
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